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dc.contributor.advisorYurgel, Charles Chemale-
dc.contributor.authorReis, Jussimar Correia dos-
dc.date.accessioned2022-09-30T22:28:21Z-
dc.date.available2022-09-30T22:28:21Z-
dc.date.issued2015-03-24-
dc.identifier.citationREIS, Jussimar Correia dos. Aumento de produtividade na manutenção de fornos através de melhorias no sistema de gestão da qualidade para o processo de soldagem TIG. Orientador: Charles Chemale Yurgel. 2015. 117 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Soldagem) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1310-
dc.description.abstractThe objective of this work is to present the main methods for quality control in welding joints of pyrolysis furnaces in a petrochemical industry. From required requisites, it describes the TIG welding process, the X-ray process stages, the causes and corrections of different types of defects in arc welding, and the several steps of the quality control process. It presents a study case that evaluates the quality of the welds through the results from the gammagraphy test. The study embraces a mapping of discontinuities or a mapping of the more frequent and relevant defects in 2010, with the purpose to understand the difficulties and propose corrective actions to ensure an increasing productivity. Through internal audits, related problems were identified: infrastructure, practical and theoretical knowledge of the welding team, quality control management system and team motivation. After mapping the opportunities, a structured corrective action plan was taken. The results were monthly monitored. After that, the joint repair rate decreased 40% in 2010, 28% in 2011, and then, 14.5% in 2012. This improvement in welding quality resulted in lower maintenance periods, greater availability of operating ovens, lower maintenance costs and increase in the profits of the company.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherFaculdade de Tecnologia SENAI CIMATECpt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.rights.uri"Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial."pt_BR
dc.subjectProcesso de soldagem TIGpt_BR
dc.subjectRadiografia - Soldapt_BR
dc.subjectDescontinuidades – Defeitos de soldagempt_BR
dc.subjectGestão de qualidade - Soldagempt_BR
dc.titleAumento de produtividade na manutenção de fornos através de melhorias no sistema de gestão da qualidade para o processo de soldagem TIGpt_BR
dc.title.alternativeProductivity increase in furnace maintenance through improvements in the quality management system for the TIG welding processpt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
dc.embargo.termsAbertopt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.publisher.departamentFaculdade de Tecnologia SENAI CIMATECpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação Lato Sensupt_BR
dc.publisher.initialsSENAI CIMATECpt_BR
dc.contributor.refereesCarreira Neto, Manoel-
dc.contributor.refereesSouza, Carlos Augusto de-
dc.description.resumoEste trabalho tem como objetivo apresentar os principais métodos para o controle de qualidade na soldagem de juntas dos fornos de pirólise em uma indústria petroquímica. A partir dos requisitos exigidos, são descritos o processo de soldagem TIG, as etapas do processo de radiografia, as causas e as correções de vários tipos de defeitos na soldagem a arco elétrico, bem como várias etapas do processo de controle da qualidade. Este trabalho enfoca um estudo de caso que avalia a qualidade das soldas através dos resultados do ensaio de gamagrafia. O estudo compreende um mapeamento das descontinuidades ou defeitos mais frequentes e relevantes do ano de 2010, com a finalidade de entender as dificuldades e propor ações corretivas para garantir o aumento da produtividade. Através de auditorias internas, foram identificados problemas relacionados com a infraestrutura, os conhecimentos prático e teórico da equipe de soldadores, o sistema de gestão de controle da qualidade e a motivação da equipe. Após o mapeamento das oportunidades, foi feito um plano de ação corretivo estruturado e os resultados foram monitorados mensalmente. Com o início do trabalho, o índice de reparo das juntas reduziu 39,8% em 2010, depois 28% em 2011 e chegou a 14,5% em 2012. Esta melhoria na qualidade da solda refletiu na diminuição dos prazos de manutenção, na maior disponibilidade dos fornos para operação, em menores custos de manutenção e no aumento dos lucros da empresa.pt_BR
Appears in Collections:Monografias – (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Soldagem

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